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离心式热水循环泵汽蚀原因及解决方法
2025-07-15 07:39    1230    中华厨具网

在轮胎硫化过程中,内压过热水的稳定供给与循环是极其重要的。在其完整的闭路循环系统中,热水循环泵如同人体的心脏一样重要,不可须央出现故障。但是,实际的情况难免意外。仅汽蚀来说,不仅造成水泵的损伤,尤其能导致循环系统产生大的压力波动,甚至顿时失压,对初硫化期间的轮胎造成了致命伤。由此可见,认清汽蚀原因,采取有效防范或妥善解决措施是十分必要的。

1汽蚀原因分析

1.1定性分析

水泵吸入口处的水因汽化成汽泡,这些汽泡在水泵排出口之前被高压挤碎(水的质点在叶轮流道上运动时,是不断增大能量的,汽泡被挤碎的位置也是唯一的),由于汽泡的占空突然“消失”,引起了水质点的强烈冲击,造成对泵叶轮的汽蚀破坏,同时使泵出水压力波动,严重时产生失压。

水泵吸入口处水的汽化条件是:其压力突然低于该处水温对应的饱和蒸汽压力。一个正在稳定运行的供热系统,压力、水温、流量稳定,在遇到下列情况(之一)时,就会使水泵入口处的水压降低。

(1)供入除氧器的蒸汽压突然降低;

(2)供入除氧器的蒸汽温度突然降低;

(3)大量地向除氧器中补充较低温度的凉水;

(4)硫化车间用水量突然加大;

(5)泵出口以外直至循环回除氧器管网中管路阻力突然大幅度减小;

(6)泵出口以外直至循环回除氧器管网中突然有大量的泄漏。

一旦因上述情况使泵入口处压力降至低于饱和蒸汽压,就会产生汽蚀。

1.2定量分析

(1)安装高度计算

hg=p0/ρg-p饱/ρg-δh-σhf(1-2)(1)

式中hg——计算安装高度,m;

p0——除氧器内汽压,pa;

p饱——热水泵入口处,即“2-2”界面处水的饱和汽压,pa;

ρ——液体密度,kg/m3;

g——重力加速度,m/s2;

δh——泵的汽蚀余量,m;

σhf(1-2)——热水自除氧器流至水泵入口处的阻力损失,m。

热水自除氧器流至水泵入口处时,可以忽略水温的变化,即认为p饱=p0,泵的汽蚀余量δh,随泵资料给出为3.9m水柱高。

输入侧管道阻力损失σhf(1-2)估计为1.1m水柱高。

于是,由(1)式计算:

hg′=-3.9-1.1=-5m水柱高

这是按20℃水计算结果,折成170℃水时:

hg=ρ20ghg′/ρ170g=998.2×(-5)/897.3=-5.5m水柱高

就是说,热水泵的安装高度至少要比除氧器最低运行液位低5.5m。

实际例子是低10m,安装高差尚有4.5m的裕量(按170℃水计算所得)。

(2)除氧器内压变化多少可发生汽蚀

己处于稳定运行状态的除氧动力系统,除氧器内汽压、水温,水泵入口处的压力和水温都是相对稳定的。假定这时p0突然降低,则系统平衡便被破坏。但在p0降低的同时,水泵入口处的水温是绝对不会立即下降的,现有10m170℃水所形成的压力是:

h′=10×897.3/998.2≈9m水柱高

用(1)式计算p0的下降量:

令[(p0-δp)-p饱]/ρg一δh-σhf(1-2)+h′=0

(p0-δp)-p饱=[-h′+h+σhf(1-2)]ρg=[-9+3.9+1.1]×998.2×9.8=-39129.44pa

∵p0=δp-p饱=p饱-δp-p饱=-δp

∴δp=39129pa

即,若水温在170℃,即饱和蒸汽压(表压)为0.678mpa状态下稳态运行,当汽压突然降到表压0.639mpa以下时,就有可能造成汽蚀。

(3)补水量达到多少可致汽蚀发生

管网中一旦发生较大泄漏,系统平衡破坏,除氧器水位就会快速下降,于是就需要快速大量地补入相对低温的软水。

设除氧器稳态运行存水量为:

25m3(容积)×0.7(占空率)=17.5m3

在某较短时间内,因水位突降,存水量减少了vm3,于是补入低温水vm3。

在补入低温水时,p0也会降低,蒸汽的流量会增大,携入热量速率会大于原先稳态运行时。为简化推导,在此仅考虑冷热水的热交换对p0的影响,忽略增大的蒸汽流量的热交换作用。

设补充水温为60℃;稳态运行时水温为170℃;170℃的(17.5m3-vm3)水同60℃的vm3水相混合(忽略混合后总体积与17.5m3的差异):

δq1=m1(tcp12-60cp11)

δq2=m2(170cp21-tcp22)

m1=vρ60=983.2v

m2=ρ170(17.5-v)=897.3(17.5-v)

饱和蒸汽的绝对压力为0.7377mpa时见前面计算,t取168.13℃。

cp11=0.988;cp12=cp22=1.0445;cp21=1.046

令δq1=δq2,代入各参数数值:

983.2v(1.0445×168.13-60×0.998)=897.3(17.5-v)×(170×1.046-1.0445×168.13)

解出v=0.31m3

加入冷水时,p0降低,蒸汽流量会加大,不单纯是两种温度的水混合。可以放宽估计,当短时间内加60℃的补水达1m3时,可能引起汽蚀。

(4)泵出口流量增加多少时可引起汽蚀

当生产负荷突然加大,管网上管阻突然减少或管网上有大量泄漏,都会导致泵出口流量增大。

这些情况发生时,会使稳态运行中的除氧器液位突然降低,同时有冷水补入。冷水补入的影响,前边已讨论过,在此不考虑这一因素,只按流量增大所引起的泵入水口处静压降低来推敲。

流量突然加大,泵进水管内流速加大,水的漏流程度提高,动压头和阻力损失都会加大,所增大的部分要由静压头转换。

在流量为150m3/h,原输入侧管路损失:

σhf(1-2)=1.1m水柱高,据σhf=ξu2/2

u=q/s=150&pide;3600/π&pide;4×0.082≈8.29m/s

ξ=2σhf/u2≈0.032

前面已知现有10m的安装高差,相当于9m水柱高,这9m水柱高扣除汽蚀余量及原有阻力损失计5m水柱高,剩4m水柱高。

令δu2/2+ξδu2/2=4

得δu≈2.784m/s

又δq=δus=2.784×π/4×0.082=0.014m3/s=50.38m3/h

即流量突然增加大于等于50.38m3/h情况下,有产生汽蚀的可能。

可以用一句话来概括三项定量分析结论:半个汽压壹方水、五十流量可捣鬼。

2预防和消除汽蚀的对策

据上述分析,汽蚀的原因就在于除氧器内汽压的突然降低、水温的突然降低或泵流量的突然增加。由此,提出以下对策:

(1)若汽源压力和供应能力皆富裕,应设置除氧压力自控装置,保证p0的稳定。

(2)若汽源压力和供应量不富裕,应在提压增量后再配压力自控装置,保证p0的稳定。

(3)减少硫化机、罐同时入线台数,即减小流量增长率。

(4)减少以致杜绝管线泄漏。

(5)提高补水水源水温。

(6)在保证最有效除氧换热效果前提下,除氧器液位控制点尽量设高。

(7)水泵的供水能力要大于生产最大负荷,以考虑局部泄漏问题。

(8)在水泵出口设置排汽阀门,当汽蚀发生时,开阀排放所生成的汽体。或可同时提高除氧器供汽压力。

(9)设置除氧器内汽压同水泵入口水压之间的差压测量显示仪表,以监视其变化。若该差压大于某一数值,则预警汽蚀的发生(此差压不是定值,水温愈高、流量愈大,差值愈小)。

(10)发生大量跑水时,增加供水泵台数,这样,每台泵的流量就会小些,泵入口处静压损失也会小些。

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