2018年6月24日,南通益诚铝业制品有限公司的总经理张海林急匆匆赶到东航,向东航总经理季法生反映了他们公司目前面临的难题:
1、新做的1吨的挤压筒所原配的扬州某公司电热棒开机2个小时就烧爆了;
2、为保持目前挤压筒的加热还是使用两年前采购的波德的环形加热管;
3、原来的加热系统耗电量较高,对成本控制有一定影响。
南通益诚铝业制品有限公司主营铝制品、铝棒加工等,三年前开始与东航建立合作,双方一直以来保持着友好往来的关系。
对于张海林所说的问题,季法生经过认真考虑,给张海林 提出了这样的解决方案:
1、公司加班赶制电加热管,代替扬州某公司的劣质产品;
2、给加热管配备智能温控系统,降低能耗,老客户是先使用,满意后付款;
3、原有环形管不要拆除,备用。
本着“客户第 一”的原则,7月3日傍晚,季法生带领公司的安装团队赶到南通益诚铝制品有限公司,为他们进行安装。到南通厂里已经下午六点,安装团队各司其职,清理安装孔、插管、接线、焊接,八点左右,挤压筒加热管安装完毕,等待上机。
第二天一早东航公司许工开始进行智能温控系统的接线安装,张海林公司业务比较多,期间不断有客户来催货,季法生也替他着急,和许工私下交代,一定要严格检查,保证生产开机一次成功。在双方的配合努力下,下午四点开始升温, 冷态梯度加温,50度一个梯度,保温25分钟。
由于张海林的公司实行的是12小时工作制,员工都是白天上班晚上不用上班,许工决定对挤压筒进行保温操作。翌日中午11点,挤压筒温度加热到生产要求温度410度,此时,挤压机出现了机械问题,张海林马上安排孙迎生主任抢修,经过两个小时的工作,一切准备就绪,在抢修的这段时间,智能温控系统显示挤压筒温度一直保持在410度+2度,但是输出功率在13kw到38kw区间自动调节,季法生表示,这就是智能温控,智能调节。随着铝棒进入挤压筒,正式开车生产,看着型材随牵引机不断加长,成品出来了。
注:对于间歇性生产企业,采用保温操作控制,次日无需加温,直接生产,且保温期间用电量极少。
季法生表示,“这只是加温部分,等生产一段时间后,我们还会调取智能控制柜中的数据……”张海林对于这个结果非常满意,当下就敲定了备用挤压筒的改造方案。
“不管企业大小我们都要以习主席提出的“工匠精神”去对待,技术精益求精,质量硬上加硬,服务将心比心,只有这样,我们才能立于不败之地。”在回程的路上,季法生对大家如此说道。
来源:铝道网
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