为了实现乙烯原料的进一步轻质化,降低乙烯装置原料成本,茂名石化化工分部裂解车间于10月9日投用了两台大轻烃炉。投用两台大轻烃炉后,增加了两套乙烯装置轻烃投料总负荷,有效降低了石脑油负荷,日均乙烯产量仍维持在3300吨以上。由于轻烃原料成本比石脑油低,投用两台大轻烃炉后,乙烯装置的效益得到进一步提升,成功实现“减肥增效”。
消除门前“拦路虎”。2#裂解装置共有两套轻烃预热系统,但由于它们所在位置的高度不一致,当两套轻烃预热系统同时投用的时候,会存在抢量的问题,导致两套轻烃预热系统无法同时稳定运行,致使装置无法投用两台大轻烃炉。为了解决这一难题,裂解车间提出新建轻烃进料管线,实现对两套轻烃预热系统独立供料的好办法,成功解决了轻烃原料“进家门”的问题,为装置做大轻烃投料负荷奠定了基础。
精准模拟找瓶颈。投用两台大轻烃炉后,装置的投料结构发生很大变化,必然会出现新的瓶颈问题。裂解车间多次利用spyro软件对全装置进行模拟,根据轻烃原料负荷的变化情况,模拟涉及的工况多达5种。车间根据各种工况下的模拟结果,找出了裂解气压缩机cb-301四段排出压力高,急冷系统粘度可能会上升较快,cb-402入口压力高等瓶颈,并有针对性的预先想好应对措施,为装置投用两台大轻烃炉后的平稳运行提供了有力保障。
来源:中国石化新闻网
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