从年初开始,为更加系统、集中地推进内部降本增效工作,进一步加强技术降成本工作管理力度,万向钱潮成立新的tc工作小组(技术降成本小组),完善各级技术降成本工作责任制考核办法,由tc小组整体指导和督促各部门,落实责任人开展技术降成本工作。
因原辅材料,特别是公司大批量使用的优质钢材价格起伏,锻造中心下料重量控制问题成了“瓶颈”,直接影响着产品制造成本。tc小组一方面通过了解同行及现场跟踪调查,寻找改进点;另一方面督促和指导内部进行工艺革新,直接降低产品制造成本。为确保此工作的实际执行,tc小组每周总结跟踪,甚至连续数日跟踪同一产品的现场材料切边和下料重量情况,取得第一手资料,然后再找出突破口。通过各项改进,原来下料后直接作为废品而处理掉的料头,现在都分类整理合理再利用,仅此项每月可增加效益几万元。
产品设计也是产品成本的重要构成部分。随着产品开发种类的日益增多,开发费、制造费用也由此上升。为此,tc小组定期跟踪和督促技术处加紧产品类别合并,降低不必要的管理成本,在保证质量的前提下,革新工艺。到目前为止,共节约原材料、工艺成本(十字轴、轴套加工余量,工艺更改改进,滚针卡簧合并、材料更改、包装改进等)费用达170万元(不含税)。
同时,在物料采购中,通过多方实地信息加市场考察,以招投标等方式来降低采购成本。据统计,今年制造总部对外协加工件、外协件通过公开招标而节约的外协加工费用有41万元(不含税)。通过市场比较和业务、技术、质量部门的通力合作,及国内优秀供应商的持续开发,逐步实现进口产品附配件的国产化,降低采购成本,在合理的范围内要求供应商降价,仅此项工作共为公司节约成本又有132万元(不含税)。
tc小组加强考核,督促各部门完成技术降成本指标,加强考核。通过多班制作业、充分利用谷电、调整班次、提高产出、自行开发工装等方法降低部门制造费用和废品率,各部门进一步加强了机物料消耗和工时用电等管理。此外,tc小组分析有关管理流程,特别是物流,提出了大量改善物流和完善管理漏点的方法。各制造部门深化双流工程,提高生产效率、降低工时机物料耗用,实行无功补偿、科学调度用电。在机物料和电耗方面今年共节约171万元(不含税)。
生产的每一点都不放过,在tc小组的督促下,改进质检方法也降低了不少质量成本。tc小组要求质检处在金相检测时,用废料替代正品进行金相取样切割,并对原委外鉴定的螺纹塞规、数显仪表等多种检具开展自检。全年质检处通过加强过程管理,调整考核机制和监督改进,积极开展量检具的自制自检工作,共节省质量成本29万元。
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