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创新带来商机 江苏泰来与客户实现共赢
2024-05-13 15:06    4548 

苏北平原已进入寒风凛冽的冬天,但江苏泰来减速机有限公司(以下简称江苏泰来)内机声轰鸣、车水马龙、红红火火的生产热潮,却给人带来阵阵暖意。

看来,全球金融风暴对江苏泰来没有造成太大的影响。江苏泰来董事长张吉林在职代会上向员工公开承诺:不裁员、不降薪、不减产。江苏泰来这样红火的运行态势,主要得益于科技创新,把握商机,重点开拓了船机、煤机、轧机和特机市场。

“结缘”船机

几年前,国内多家船舶辅机制造商在江苏泰来提货时几乎都在抱怨船机回转、卷扬减速机“一机难求”,耽误船检,耽搁整机出厂。

张吉林清楚,船机回转、卷扬减速机技术含量高,工艺复杂,一般都是由德国力士乐公司、卓轮公司垄断市场,不光是产品价格高,而且交货期都在一年以上,这类船机产品是块难啃的硬骨头,如果能及时开发出来,这里面的市场前景无疑一片光明。

于是,张吉林召集相关部门负责人讨论船机产品,让大家分析公司的优势、开发船机的难点。会后又组织精兵强将分赴南京、广州、辽宁等地进行市场调研,了解船机行业实际需求,并要求技术人员登上万吨级货轮,详细了解船机回转、卷扬的关键性能要求。

一个月后,各路人马先后返回公司,这次考察大家带回了一个共同信息:船机行业即将出现井喷性需求,船机回转、卷扬减速机现阶段很大程度依赖进口或外商独资企业,已经供不应求。张吉林决定成立专门研发小组,借鉴国外先进经验,迅速组织力量开发船用回转、卷扬减速机,研发小组当场立下军令状:180天内样机试制成功!

经过五个多月的努力,第一台样机装配成功,接着就是到主机厂进行拉力、制动、超载性能严苛测试。试验数据表明,江苏泰来液压回转、卷扬减速机不光达到了国外同行标准,部分性能还优于进口产品。在样机试制过程中,江苏泰来新品研发小组一举拿下4项国家专利,形成了公司的核心自主知识产权。

随后,船机订单纷至沓来。2007年,江苏泰来投入1500万元完成了船机项目一期扩产工程,大批量生产液压回转、卷扬减速机,标志着江苏泰来从此进入高端产品市场。

“牵手”煤机

2007年8月,北京一家科技公司考察了国内多家知名减速机企业后,来到江苏泰来,希望能和泰来联合开发大型提升机、皮带输送机mst机械式软起动系统中最关键的机械部分———差动行星减速器。

张吉林看着对方迫切的眼神,对北京方面新产品开发的执着追求产生了共鸣。

机械式软起动系统是国际上最先进的传动技术之一,目前只有德国、美国才拥有这项技术,且美国是采用机械加电气控制ast系统,mst在技术上比ast还要先进,机械部分要求更高。这家北京公司在该项目上已经花费了大量财力,但一直没有找到最关键的差动行星减速器的制造伙伴。

张吉林召集技术开发部人员商量,大家都感到难度很大,因为对方提供的只是一个结构草图,根据技术参数要求,其内部结构非常紧凑复杂,对轻量化要求很高,必须经过大量的计算才能确认。此后,技术部门经过多次讨论,拿出书面方案,得到了北京方面的认可。但第一次样机试制,结果并不理想。面对困境,张吉林安排工程技术人员到山西煤矿实地考察现场使用工况。在100多米深的矿井下,江苏泰来的技术人员带着矿灯安全帽蹲在进口的大型皮带输送机旁,拿到了一手基础资料。新方案很快就被提出。

接下来,试制样机,装配调试结束,如何测试却成了大问题。因为这次试制的样机是mst630,输入功率630kw,输出扭矩1200kn·m———这是国产第一台大功率mst机械式软起动差动行星减速机。

为保障测试过程电压稳定,所有大功率生产设备停机待命。经过现场测试,mst630差动行星减速器各项性能指标全部合格!北京方面紧接着带来了mst200、mst250、mst400、mst450、mst800等一系列合同订单,目前超大功率mst1250机械式软起动皮带机项目即将启动。

“携手”轧机

2006年上半年,冶金市场行情暴涨,各大钢厂、铝厂、铜厂轧机满负荷运转,江苏泰来迅速介入轧机市场,直接与新上项目客户面对面交流、沟通,并现场为客户编排最佳技术方案,尽量为客户节省费用、缩短制造周期,赢得了客户信赖。

轧机齿轮箱一般都要求多级变速,换挡灵活,且要求大扭矩输出,对齿轮精度、箱体结构有较高要求。

江苏泰来技术部面对客户个性化要求,把一份份轧机订单分解落实到每个小组,每个小组主设计师领受任务后,从图纸设计、审核、材料供应、清单下达、毛坯进厂、零件加工、装配,全过程均安排好时间表,同时各小组派人蹲守车间,跟踪质量控制、生产进度,实行全程技术服务。

在开拓市场的过程中,江苏泰来立足长远,不计眼前利益,着重为客户解决实际问题,为客户创造价值。2007年上半年,某大型钢厂高线项目从德国配套引进1-1p、1-2p主齿轮箱因故障停机,每天损失几十万元,客户焦急万分,致电江苏泰来求助。

主齿轮箱故障停机,这对钢厂则意味着整条线停产。江苏泰来立即派员当天赶到该公司现场,查验发现故障是因为超负荷运行,导致部分齿轮、齿轴损坏。按照正常工艺流程,生产一套主齿轮箱至少需要50天时间,客户损失太大。现场技术人员与总部技术部详细汇报了主齿轮箱齿轮、齿轴损坏的严重程度。

泰来一位年轻的设计师拿出了大胆方案:一是由于断齿只占全齿长的30%强,没有超过40%齿长,是因为轴承损坏引起断齿,产生杂物卡住了齿轮,因此可以拆开主齿轮箱,打磨好断齿,清理杂物、更换轴承,先迅速恢复生产,减少损失。二是现场测绘好损坏的齿轮、齿轴图纸,记录好相关技术参数,回厂重新计算、校核轴承寿命,迅速组织投料生产齿轮齿轴配件,抢在勉强使用的齿轮箱再次损坏前完工,以便迅速更换。该方案得到客户赞许,江苏泰来仅用了10个小时就帮其恢复了生产。

张吉林认为,泰来和客户是市场价值链上的两个业报环节,和客户是共赢关系,只有用科技创新成就了客户,泰来才能够在金融风暴面前从容不迫,遇“危”抢“机”。

来源:中国工业报

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